(上接一版) 设计过程恰逢春节,然而,任务就是无声的命令,不用谁来动员,担负设计任务的同志一吃过年夜饭就又匆匆回到各自岗位,夜以继日的奋力拼搏。两个多月的日日夜夜,中间方案一次次否定、修改图纸废了又重新再出,历尽曲折,几经磨难,终于使过去要6个月才能完成的工作量仅用了两个多月就交了卷。经过国内、国外专家主持的初步设计及施工设计审查,共设计、转化、出图5224张,拆合图A11867张,土耳其代表在看了图纸后,不得不信服。从几个月后的组装,试车结果来看,土耳其轧机的设计达到了较高的水平。
勇于拼搏还要善讲科学
图纸出来,要在短短几个月时间内完成制作,安装任务,这无疑是一场攻坚战,既要保证工期,又不能在包括每个螺丝在内的任何环节发生纰漏。负责产品制作的西安冶金机械厂,整个工程全部按国际管理程序安排生产,厂领导分口分头负责,相关的每个部门都与厂签定目标责任书,有关配套件采购,产品的包装,发运均实行招标。全厂每道环节,从出图到加工、半成品、成品,每一个部件全部实行微机管理,建立档案卡,限期完成任务。
从工程开始,厂几位领导及负责技术的部门领导就很少安稳过,每天跟班在作业现场,组织、检查、协调、督战。
厂供应处、外联处承担国内、国外的配套件采购任务,所有人员为确保工期,超常规工作。共产党员丁新华为催一批货,连续20多天冒酷暑从烟台奔天津,从北京到东北,坐不上卧辅坐硬座,吃不上饭啃干饼,终于按时把有关配套件催回。工程需要万向轮,司机孙少川、张国良冒雨驾车奔向镇江,一路人不歇车不停,仅用了6天时间就把货拉回。
工程半年多来,全厂各部门工人没休过星期天、节假日。有的家中孩子、老人有病顾不上照管:有的手指受伤,包扎一下继续干。进入盛夏,一金工、二金工动力车间、机动处机电修理部等车间,热浪滚滚,工人们咬牙苦干,最后组装、喷漆、装箱冲刺阶段充分发挥全厂各方面力量,打破车间与车间、工种与工种界线。厂部机关干部定期到紧张岗位支援,全厂总动员,全力以赴。
1600多吨的设备,几万个零部件,每个环节都不能出现差错,为保万无一失,工人们生产时,每道工序进行初检、复检、终检。质检员更是一丝不苟,严把质量关。有一批配套件进厂后,厂方资料表明合格,质检员发现配件内部内孔有问题,让厂方重新处理。土耳其厂家代表在跟踪过程深有感触:都说中国国营企业管理水平不行,我看西安冶金机械厂够上国际先进水准。有责任心这么强的职工,轧机质量一定很棒。
市场拼搏勇者胜
2000年7月10日,对中国冶金设备总公司、西安冶金机械厂、马鞍山钢铁设计院、及土耳其厂家代表来讲,是既高兴,又担心的一天,高兴的是,经过半年多努力,轧机终于全部制作完毕,且粗轧、飞剪等部位试车成功,今天要进行的是精轧部分,如果成功,标志这套设备全部达到厂家要求,万一失败,就会丢掉国人脸面。
10点30分左右,一声令下,电钮开关启动,电机开始飞转,一双双眼睛凝在显示牌上,400车、600转、800转,轧机越转越快,再看电机,轴承,温度均显正常,运转3个多小时,温升只达到60℃,电流只达到45安培,噪音仅为79分贝。按规定,7月11日上午,轧机再增速试验,电机转速提至1150转/分,轧机每分提到1106转,相当于每秒出线20.85米,超过国内最高速度2米,达到国际先进水平…… (刘纪生张苓)