本报讯 延安炼油厂各车间组织成立技术攻关小组,按照“每人一题、每月一小题,每年一大题”的技术攻关计划,于近几年先后对再生器烧焦罐封布板、主风机出口阀、气压机等进行了技改,技改后经济效益显著,其中仅2MCL456—17气压机由蒸汽密封改为装置富余干气密封,仅此一项技改每年节支46万元。
技改前,延安炼油厂40万吨/年催化装置2MCL456—17气压机为透平驱动多级离心压缩机,该机组转速、压力较高,连续运转,工艺介质气体易燃易爆,危险性大,而且密封形式采用蒸汽阻隔密封。这种密封有三大弊端:一是蒸汽密封性差,密封蒸汽易串入润滑油系统,对润滑油系统造成污染,使润滑油带水严重,造成油品质严重下降。二是脱水时不可避免的造成润滑油流失,引起环境污染和润滑剂的损耗。三是润滑油流失会导致程控系统失灵,存在极大的安全隐患。
为了实现安全平稳生产,该车间组织技术人员将2MCL456—17气压机由蒸汽密封改造为干气密封,经过将近三年时间观察运行,使用效果非常好,密封很严,而且在气压机周围再也闻不到瓦斯味,润滑油带水情况彻底改善,不需要两台肾型净油机运行,每年节约用电25920度,同时提高了机组的安全运行系数,减少了停机次数,每年节约费用为46万元左右。(延宣)