五月的延安,群花争艳、万物竞荣。对于延长石油人来说,正是大干快上、艰苦奋战的季节。青化砭采油厂井下作业大队的那一群石油汉子们,奋战在黄土高原的沟沟峁峁里,自我加压,抢抓时机,埋头苦干,掀起了奋力拼搏的夺油会战热潮。
老矿精神的传承人
一提老矿精神,延长石油人对“埋头苦干”四个字充满了深意与激情。这四个字蕴含的丰富内涵成为老矿精神,被一代代石油人传承与弘扬。
青化砭采油厂是百年延长石油下属的老矿之一,他们将埋头苦干作为企业生存与发展的强大动力,克服各种艰难实现了一次次跨越。井下作业大队是该厂油田开发产能建设的排头兵,担负着新井安装和油井压裂的任务,是苦活,也是累活。以前是人拉肩扛,风餐露宿,现在是早出晚归,风雨兼程。
延长油田东部特低—超低渗油田,目前稳产的手段除了注水外,主要靠新井投产和旧井压裂。而且特低渗油田递减快,弥补递减主要靠补充产能。
今年一季度青化砭采油厂生产较为被动,该厂经过认真调研和分析之后,将加快产能建设步伐作为确保产能的措施之一,决定四月份压裂120井次,以保证新井采油月和提高油层采收率。月初,井下作业大队立即层层动员,层层落实任务,加快节奏,大干快上,确保产能及早投入。该队员工主动要求出早班,由以往的8点提前到7点,不完任务不收工,出现了不少感人场面。清明节放假期间,该队员工主动放弃休息时间,清早匆匆祭祖扫墓之后迅速返回工作岗位,清明节当天完成压裂6井次;4月20日天下雨也不休息,当天安装班组安装抽油机11台;中午把饭送到施工现场就餐,收工常在晚上9点以后……“多压井,压好井”是他们勇当排头兵的朴实语言,也是他们为厂贡献产能的质朴信念。四月份完成压裂188井次,创队史单月压裂井次之最,为该厂顺利完成当月任务做出了贡献。
“井下作业大队是一支作风过硬、善打硬仗的队伍。”该厂厂长郑忠文如是说。
精细管理的实践者
近年来,青化砭采油厂为了推动管理升级,向规范化、标准化、数字化油田迈进,大力推行精细化管理。井下作业大队积极响应厂里的号召,严抓细管,加强制度建设,完成了《井下作业大队制度汇编》;全面实行目标责任书管理,层层落实了责任;强化成本控制,将油料、材料等在上年基础上下浮10%后分解到单车,加强成本核算,实行月考核,月奖惩;加大修旧利废力度,建立修旧利废台账,严格控制外修和材料的领用;加大“反三违”力度,强化事故隐患排查整改,促进了生产的有序运行;全面提高员工素质,制定培训计划,选出技能高手,由他们培训其他职工,促进共同提高;加大奖罚力度,定期对员工进行考核,大大调动了员工的工作积极性和主动性。
在强化质量管理方面,今年该队制定了规范程序、精细作业、材料合格、丝扣吻合、措施到位、成功率高等七个方面的措施,强化质量,追求卓越,对压裂不成功的井及时寻找原因。4月份他们共发现管柱破裂井2口,验证窜槽井8口,确定滑套实效井4口,具体问题具体对待,二次压裂后都能作业到目的层,提高了施工质量和效果。
在成本控制方面,该队采取了严格按设计施工、实施滑套压裂、将限流式喷砂器改为喷砂嘴、开展节支降耗活动等方面的措施,将喷砂器改喷砂嘴,单价就下降2500元左右。四月份成本较三月份有较大幅度较低。
在安全环保管理方面,全面落实安全环保生产责任制,与各小队签订了安全环保目标责任书,严考核,硬兑现。年初,利用冬季休假时间,对全体员工进行了为期一周的安全环保知识培训,“我要安全”意识、“我会安全”能力明显增强。加大隐患排查力度,每天出车前、收车后检查,加强设备保养,确保了行车安全。加强野外作业环保监管,成立了环保质量监督小组,严格执行HSE管理,确保了零事故、零污染。
技术改进的革新者
今年,青化砭采油厂将转变发展方式作为工作的主线之一。井下作业大队将转变发展方式落实到技术的改进上来,以技术的改进创新推进工作质量、工作效率的提升,更好地推动发展。
井下作业大队的那帮汉子们,不光懂得大干、苦干,更懂得巧干,通过技术的革新与进步提高产能建设的效果和效益。他们改进封隔器的组装,将限流式喷砂器换为喷砂嘴,与限流式喷砂器相比不仅结构简单,而且价格极低、使用方便,有效地降低了生产成本;采用滑套式压裂技术,一次可以打开多个目的层,不仅起到保护油层的作用,而且减少了工作量,避免同一口井反复作业;采用蜡球控堵技术,有效地解决了旧井油层多次压裂,压裂层位接近,容易窜槽的不利因素,在河196—9井试验取得良好效果;采用生物酶压裂,解决了破胶速度慢和不彻底等问题,改善了渗流条件;改进放喷工艺流程,使放喷作业高效环保;优化井下管柱结构,将单上封管柱结构改为双上封,大大提高了压裂质量和效果;创新使用双水力锚,有效解决了施工时造成的管柱弯曲问题。
(陈中城)