本报讯(申静)“为提高四机组发电量,我车间优化能量回收系统的操作,通过将系统温度、压力等指标上限控制,进一步提升了烟气温度与烟机有效功率,烟机日发电量最高达到10000千瓦时,创我厂历史新高”。榆林炼油厂联合二车间技术员高庆军告诉笔者。
据了解,装置运行过程中所用主风由四机组风机提供,四机组是指烟机轮机、轴流风机、汽轮机、异步电动/发电机,在装置正常运行情况下,该厂四机组发电量为7300千瓦时,达不到最大发电量,造成该厂用电量大,全厂网上下载电量大,生产费用升高。
为了降低全厂用电量,2014年,该车间通过增大烟机入口蝶阀开度,减小双动滑阀开度,增加烟气进烟机量使烟机做功增加,同时尽量关小中压蒸汽压控调节阀开度,减少中高压蒸汽并低压量,使四机组汽轮机用汽量增加,汽轮机做功增加,再者通过控制四机组风机喉部差压,在主风机安全平稳运行情况下尽量减少主风放空量,降低风机运行功率,最终通过增大四机组烟机和汽轮机做功、降低风机功率而使四机组电动机/发电机最大负荷发电,通过采取以上的调整措施,使四机组发电量由原来的7000千瓦时提高到目前的8800千瓦时左右,最高提高到10000千瓦时,且四机组运行平稳,装置操作安全可靠,现场主风放空噪音明显减弱,运行效果良好。