□记者 胡建宏
2015年10月21日,记者在中石油长庆油田第一采油厂采访,满山的“磕头”抽油机已失去往日的精气神,呆在一旁“打瞌睡”。取而代之的是安全、节能、环保、体积噪音小、动力效能大的螺杆泵。
在07井场,身着红色工装的年轻职工李建力正在擦拭泵机。
他告诉记者,这八台螺杆泵今年4月2日开始抽油,经半年多不间断运行发现,这种泵比传统抽油机有明显优势。一是安全系数明显提升。往日检查老式抽油机时提心吊胆,生怕皮带夹手或被“驴头”砸伤,现在螺旋泵只是一人高的圆柱体,且有防护罩,已不存在伤人;二是节能环保契合国家政策。老式抽油机上下全时耗电,但功效只为耗电量的一半,而螺杆泵将交流电变频为直流电,并根据油井气压、含腊量、液面高低与油质,随时调节电流与转子。同时油杆已不再外露,地面已不存在污染问题。
据统计,这八口井试用新泵后,仅耗电量比以前节约一半,且抽油效率大幅度提升。
李建力擦拭着机器说:“你听听,这螺杆泵电机的声响多小,老式抽油机根本无法与其相比。”
“科学使用新工艺,新流程,淘汰高能耗、低产出老旧抽油设备,已成为长庆油田开启技术革新,创新驱动科学发展新常态。”该厂采油工艺研究所副所长胡金刚说,实践证明,大胆采用螺杆泵抽油,其工艺流程科学合理,成效显著。
采访中,记者巧遇来07井场采集运营数据的螺杆泵生产厂家——唐山玉联机电有限公司西北销售区域经理李国亮。
他告诉记者,具有雄厚人才储备与研发团队的唐山玉联公司,是集研发破解陆、海上油田及煤层气田钻探开发新技术、新工艺、新设备的科技企业,研发的产品有“玉联”牌系列螺杆泵(日排量1-600立方米),下井深度可达2200米。
李国亮表示,该公司坚持科技创新,先后开发了国内第一台GLB800大排量石油螺杆泵、高速电动潜油螺杆泵、刚性定子、弹性转子螺杆泵、煤层气远程自动控制螺杆泵,为我国能源开发作出了突出贡献。
在长庆第四采油厂化坪33井场,产建项目组组长王清军说:“2013年,为解决超前注水、高油气比井组试油投产不密闭带来的安全隐患,缩短水平井试油施工周期,我厂在产建新井中应用唐山玉联GLB450-20型螺杆泵试采一体化作业。在化子坪长2、长6与镰136井场长2区块各下井5台,应用生产时长121天,最大排量71.6立方米/天,平均排量45.28立方米/天。”
“从现场使用情况来看,该工艺达到了试采一体化目的,满足了排液要求,消除了高油气比油井试油投产不密闭带来的安全隐患,且投资快,提高了试油效率,实现了地面无极调参,操作简单,占地面积小,维护方便等理想效果。”长庆油田油气工艺技术管理部杜春龙科长说。
长庆油田总工程师朱天寿说,为持续推进新区产建试采一体化工作,油田公司将大面积使用螺杆泵及系列配套产品,老式抽油机将在长庆油田逐渐退出历史舞台。
长庆第一采油大队07井场职工李建力正在擦拭泵机。