本报讯(记者 胡建宏)如何使最低生产成本实现最大采油效益,业已成为石油人普遍关注的焦点。吴起采油厂铁边城采油大队50—68井站,精准采油降成本,不让抽油机无效运转一秒钟!
据悉,该大队为采油厂有序采油“明星”站,当谈及有序采油,他们却谦虚说只是一个“笨办法”。即在安排油井间抽之前,通过一到两个月或者更长时间观察、摸索,配之无数次的测产、测功图、测动液面后,反复记录、摸清油井上液规律,继而根据规律安排生产时间,利用最佳时间段精采每一滴油,使采油设备不做无功运转,从而降低电费、维护费等单井生产成本。功夫不负有心人。该井站实施有序采油以来,生产设备得以养息,油井免修期同比延长20天以上,井站的常规用料、电费开支等明显下降。
谈及降本增效,50—68井站站长程占武想法多:他们通过给抽油机安装二级减速器、小皮带轮、旧皮带二次利用、伴生气做饭取暖等办法降低井站生产成本,像居家过日子一样精打细算,管理井站。
在降本增效上,该井站职工没有让有序采油仅停留在简单的间隔抽油上,通过“五定”(定人、定井、定产量、定费用、定制度)“四调”(调冲程、调冲次、调平衡、调时间)“三测”(测产量、测工图、测电流)“两挂”(挂牌、挂收益)“一改”(改变思想观念)模式,全面实施“一井一制度”管理和封闭式测产,使油井计量准确率、设备正常运转率及费用综合管控、基础管理水平等均得到保障和提升。
据了解,50—68井站有生产井18口,其中间隔采油5口,其余油井正在摸排实施间歇采油;该站2016年计划通过有序采油、修旧利废等节支措施,节约费用15万元。在50-68井站的引领下,一场节约“革命”在该采油大队兴起,“紧日子”思想让每名职工“时刻关注单井运行成本”,进而从节约一度电、一张纸、一个盘根开始,用最少的钱干最好事,用最笨拙办法开展最精细采油。