3月17日22时左右,渭化公司气化车间生产人员按照惯例进行常规巡检。当走到气化炉框架三楼时,突然一团包裹着黑渣的水汽扑面而来。发现这一情况,巡检人员立即向班长汇报,班长也第一时间来到生产现场,查看问题。经过大家初步判断,“不明水汽”是P1304-4去气化炉激冷室下锥体外环盘管刺漏造成的。
过了15分钟左右,气化车间主任、技术员陆续赶到生产现场。黑渣和水汽喷射足有5米之多,同时夹杂着刺耳的噪音。在这危急时刻,技术人员借助着手电发出的微弱光芒,查看漏点具体位置,共同研究处理方案。
随着时间的推移,漏点有扩大趋势,再不采取措施,就有可能造成气化炉停车,将会影响装置保持高负荷运行。该漏点由于直接和气化炉联通,压力在6.5Mpa左右,射出来的黑水使人很难接近,如果强行带压堵漏,将会对检修人员安全构成威胁。在这千钧一发的时候,是选择确保人员安全而放弃带压堵漏,还是选择紧急处理漏点保证气化炉连续运行呢?最终,经过车间领导和技术人员商讨,汇报公司相关领导后,决定4#气化炉果断停车,待停车之后再处理漏点,确保人员安全。
目前,3#气化炉还处在检修当中,当4#气化炉停车后,只剩1、2#两台气化炉运行,这完全不能满足公司一二期装置生产的用气量。为了保证生产装置的高负荷运行,必须尽快使4#气化炉投入运行。为此,在4#气化炉停车之后,车间领导和生产人员连夜进行停车后处理,几十道阀门的关闭、煤浆管线冲洗吹扫、气化炉烧嘴拆卸等,直至凌晨6点多才处理完毕。紧接着下一轮班生产人员又开始了4#气化炉投料前的准备工作,气化炉大连锁,升温等等。气化车间和修造部人员在经过21个小时的轮番作业,气化炉具备投料条件,气化炉激冷室下锥体外环盘管漏点也成功处理。3月18日22时,一股火焰瞬间在开工火炬顶部腾飞,这标志着4#气化炉投料成功。至此,4#气化炉在停车23小时之后又一次投入运行。 (李晓锋)