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出版日期:1993年07月03日
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陕玻厂降耗节能效益增

本报讯 陕西玻璃厂按照原设计要求,原燃材料以黄陵煤和大同煤混烧为主,但由于机械强度差和粉煤率高,加之路途遥远和长途运输吨位亏损严重,经过两个窑期的生产使用,要开5台炉运行,才能确保生产需求,不仅生产成本大,而且粘度也大,极易发生炼炉,从而加大了职工的劳动强度,直接影响玻璃生产和企业效益。

为了降耗节能,开辟新煤种,该厂及时成立了技术攻关小组,对神府煤进行了详细考查和试烧实验,试烧前首先制定了试烧程序、工艺参数、补救措施;试烧中采取昼夜跟班、蹲点指导、详细观察、认真统计和对比结果等形式,并使空气流量由低向高逐渐过渡,饱和温度由高向低进行调整,逐步找出了比较理想的炉况和完整的技术数据。结果表明,神木煤在热值上比煤高出110千卡/立方米;在一氧化碳含量上比原煤也高出3?5%,而灰碴含碳量由原来的20%降到15%,结炼程度也很小。经详细测算,采用神府煤,每年可为企业节约资金一百余万元。 (刘欣崇)

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