本版导读
陕北矿业韩家湾煤炭公司:“五小创新”凸显“引擎效益”
调整联巷间距,节约费用18万元;自动化改造,节省人力成本5万元;巧改压泥机,作业效率提升一倍……
今年以来,陕北矿业韩家湾煤炭公司深入开展大众创新、全员创效活动,共征集“五小”创新项目182项,其中百余项“含金量”较高的创新成果被应用到生产与安全管理之中,创新创效工作已成为该公司战胜“寒冬”的强大引擎。
巧改压泥机,效率翻一番
该公司机修队污水站压泥机压缩油缸分大、小两套油缸,采用单回路管路控制,运行时经常出现大缸、小缸运行不同步的情况,极易损坏大缸与小缸的连接轴,严重影响工作效率。针对这一问题,该队职工利用业余时间对压泥机进行改造,将单回路管理控制改为双回路管路控制,使压泥机大缸与小缸能够分别控制,解决了运行不同步的现象,减少了连接轴的损坏率,减轻职工劳动强度,提高了作业效率。
自动化改造,减人又提效
该公司洗煤厂面对人员紧、任务重的不利局面,积极开展“机械化换人,自动化减人”活动,组织专人对115、116给煤机进行自动化升级改造,通过安装变频器,控制甲带式给煤机皮带转速实现给煤量变化,并将信息传输到集控室电脑,集控员根据入洗原煤煤质及生产需要,及时调整给煤量,实现了给煤量控制由原来在现场操作变为在集控室操作,减少了人力的投入,为公司节省人力成本5万元左右。
延长间距100米,减少投入18.2万
该公司综采工作面顺槽间联巷原为200m一个,为了减少巷道掘进量,控制掘进费用成本。生产技术部门通过技术攻关,在保证正常生产的前提下,根据综采工作面实际情况,将联巷间距调整为300m,每个工作面可少掘进联巷2-4个。据该项目工作人员介绍说:“这次综采工作面联巷设计优化,300m一个联巷也可正常回采,即增大了联巷间距,减少了巷道掘进量,减少了人工和物资的投入,杜绝了材料浪费。3302工作面可少掘2个联巷,经预算,将节约费用18.2万元。” (谭学超 刘春妮)