本版导读
任保利:玩转洋设备 彰显真本领
任保利,年近半百,凭着对煤炭事业的热爱与刻苦钻研,24年如一日,攻破一道道技术难关,创造了红柳林矿业一个个奇迹,成为“全国采煤机操作维护技术明星”、陕西省“十大杰出工人”,工友们亲切地称他“老任”。
玩转洋设备 成行家
“2008年8月,我从铜川矿务局东坡煤矿来到神南红柳林矿业,成为综采一队煤机司机,开启职业生涯的第二次创新。”任保利说。在煤机上摸爬滚打20余载,先后从事波兰150型、国产170型、240型、300型、350型、375型、西安MG900/2210-GWD型、美国JOY7LS07、德国艾柯夫SL1000等多种型号采煤机的操作与维护。面对一个个庞然大物,大采高、洋设备,无疑是一次次新挑战,其所有参数都是英文,对大专技工来说,无疑是一道道难坎。
凭借着一股韧劲,任保利废寝忘食看图纸、查说明、仔细观察每个零部件,并积极参与地面组装、调试、井下安装、试运转等工作,详细摸索着洋设备的“脾性”,勤奋好学的劲头也同样感染着外国专家。
凭借勤学、善思、肯干,任保利不但练就了一身过硬的煤机操作和维修技术,成为千万吨采煤机操作和维修的行家里手,还先后荣获采煤司机技术比武一等奖、采煤机技术能手、创新明星、十佳员工教师、全国采煤机操作维护明星等荣誉称号。
“没有付出,就没有收获,在成绩取得之前,要学会付出。”任保利发自肺腑地说。
啃“硬骨头” 立“军令状”
2015年4月,任保利成功实现一个综采工作面,没有大修更换煤机摇臂工作业绩,为企业节约资金上千万元。
据资料显示,国内同样7m大采高综采工作面,德国艾柯夫SL1000型采煤机,回采一个综采工作面需大修2次摇臂。按照技术规格要求,采煤机驱动轮、惰轮的过煤量超过300万吨就必须更换,一个综采工作面需更换3次。而每个摇臂每次升井维修费用在300多万,更换一次惰轮、驱动轮、轴承及销轴费用为200多万元。
2015年3月2日,距25205综采工作面回采结束还剩300多米时,煤层遇上平均厚度1米多的夹矸,加之采煤机在之前的运行中没有大修过摇臂(仅更换一次磨损件导向靴、齿轨轮等部件),生产任务紧,当领导为艾柯夫采煤机能否顺利渡过最后300米难关忧心忡忡时,任保利说:“我们保证让采煤机,尤其是摇臂正常运行到末采结束。”老任看出领导充满疑惑之心时,拍着胸脯说:“如果不相信,我敢立军令状!”这一句话不是凭空而说,而是他24年经验积累的有感而发,是对艾柯夫采煤机性能运行的经验之谈。
因为加强煤机关键、重点、易老化部位和薄弱环节的日检保养,5E全生命周期管理,及时更换易损部件,保护摇臂专项措施等已是工作新业态。“在最后300米、约一个半月的推进时间里,煤机没有出现一次故障,实现了采煤机大型部件摇臂零损坏,行走箱驱动轮、惰轮零更换,仅材料费节约上千万元。”任保利欣慰地说。
岗位创新 成新明星
创新是发展的源动力。任保利潜心研究煤机技术改进和创新,从2012~2014年,在不同型号煤机上,申报验收岗位创新达38项,总计节约和创造价值超过2000余万元。仅“大采高平刀斜切进刀法”工艺就创造直接经济价值700多万元,采煤机辅助油箱过滤装置,一年可节约费用60多万元,被公司评为“岗位创新能手、岗位创新明星”。
德国艾柯夫SL1000采煤机,是老任2012年在红柳林4年内接触的第3个大采高采煤机,也被誉为世界上机械性能最好的采煤机,但在他眼里同样有不尽人意之处,滴油润滑改进、摇臂护板支撑装置、动力加油过滤装置、行走部犁煤板设计、截割部离合器改进、摇臂销轴胀套螺栓及滚筒螺栓改进等,一年下来,他完成了十几项技术改进创新,确保了煤机的安全稳定运行。
“为保证摇臂润滑,减少发热,延长使用寿命,在摸索煤机自身改进创新之外,深入研究煤机在机头、机尾进刀时的受力分析,大采高平刀斜切进刀法工艺,有效地杜绝了煤机润滑不到位和因温度升高而自动停机等故障。”任保利说,该工艺创造了单面日产52157吨,月产112万吨的红柳林新记录。
忘我工作打造优秀班组
不管白天夜晚,无论刮风下雨,只要设备出问题,老任总是第一时间下井。“一天晚上10点多,采煤机摇臂惰轮发生故障,我立刻带上面包、矿泉水与徒弟下井,等煤机正常运行升井后,才知道已经是第三天。”任保利说,家里的事是小事,工作的事是大事,既然干了这份工作,就一定要干好,加班加点已是家常便饭。
作为采煤机检修班长,一人干好不算好,大家干好才算好。在班组安全建设中,老任摸索出“五点贴心亲情工作法”,即研究人的本能和弱点、关注人的需求点、培育人的积极点、放大人的优点、实现人的价值点,不但提升员工的安全意识,实现了“要我安全向我要安全的转变”,使班组三年多未发生一例事故,获公司“优秀班组、安全先进班组”称号,本人多次被评为“安全先进个人”。
在组员素质提升上,老任坚率先垂范,练就了煤机运行状态“一看明”、声音“一听准”、温度“一摸清”等绝技绝活,为查找煤机故障与检修提供了保障。同时从理论到实践,手把手培养青年员工学技术。“由于学员经验不足,刚开始换煤机截割扭矩轴时,需要一个多小时,主要是他们用力太大,在转动滚筒时未能及时对上齿,经过精心指导,学员20分钟内已能换好扭矩轴了。”任保利说,20余名学徒,现在采煤机独立操作、检修、维护保养和处理故障上已能独当一面,成为行家里手,创下了采煤机无故障运行200天新记录,为红柳林安全生产和持续发展做出了积极贡献。
本报记者 胡建宏