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针对厂里进口设备存在的影响产品产质量、效率低等现象,易清明积极探索、大胆创新。PIV变速箱是祖克浆纱机的动力心脏,每台价值10万余元,其内部构造极为复杂。在此之前,PIV变速箱坏了没人敢对祖克原装PIV拆修,往往是送外维修,既影响企业生产又浪费资金。对此,易清明主动请缨,承担攻克技术难题任务。将报废的PIV变速箱进行解剖,逐个分析各部件功能,弄清原理最终花费不到1万元的资金就将坏的变速箱功能恢复如新,彻底填补了企业对PIV变速箱无法维修的历史,有了这次的成功经验,随之他又对祖克机原变速箱的维修进行了探索。在他的努力钻研下,每台仅耗资2000余元就解决了维修问题。
三十多年工作经验,使得如今的易清明已经成为一名精通纺织企业整、浆、穿、结设备的多面手。据估算,易清明通过精湛的技术为企业节约的成本多达五百余万元。
我的责任
每天7点钟,易清明就会出现在车间。他是12台整经、8台浆纱机、36台穿筘机、7台结经机和一些辅机的“全能保姆”。要对有故障的机器进行维修,然后再对车间生产线上的机器进行维护,并随时处理机器的故障问题,这样下来加班就成了常事。
“我们也算是厂里的‘咽喉’部位,一旦机器出了问题,就会耽误生产,我们的要求是24小时手机开机,要是机器有故障,班上运转一个电话,无论刮风下雨,我们都要去厂里检修。”易清明说到。“所以不让机器在转的过程中出现故障,是我一直努力的方向。”
易清明的工友老陈说:“虽然我们同年进厂,但他比我进准备车间早,算起来也算是我的师傅。我最佩服他的是,故障在他手里基本没有修不好的。”他回忆到,厂子里有台浆纱车,需要把单浆槽改成双浆槽,结果参数调节出了问题,产出都达不到标准,车就被闲置了6年。这期间,别的机器哪个零部件坏了,大家就从这台机器上拆,这台浆纱机基本上只剩下一个空壳。后来,厂里机器供应紧张,领导决定要把这台机器修好,易清明想都没想就接下了这个任务。为了使生产达标,浆纱的每段张力需要重新计算,他既要研究参数,还要合理估算成本,因为关键部位的配件早都被拆完了,需要采购配件,有的配件根本没卖的,他就自己画图,找人加工出来。易清明硬是用了两个月的时间修好了这台“报废”的浆纱机。
如今,在对企业进口设备的维修过程中,常见的设备故障在易清明的手里没有修不好的,工友们常打趣说:“你就是我们五环集团的‘小炉匠’,设备有问题就找易明清。”
本报记者 钟洁 实习生 陆璐