本版导读
勇克机车顽症
1999年10月,安康机务段为了全面提高机车质量,确保列车提速后的安全运行,决定在检修车间专门成立机械配件组。十二名班组成员已抽调到位,可就是没人愿意当工长。因为稍有点机务常识的人都知道,齿轮箱漏油、抱轴承螺丝松动等故障是困绕机务系统的技术难题,加之配件组干的是全车间最脏、最累的活,干不好只能是出力不讨好。就在这节骨眼上,机架组的高双宝自告奋勇去担任该组的工长。
配件组成立之初,也是全段机车检修任务最繁忙的时候,面对一个个待修的齿轮箱、制动器、油压减振器等配件,高双宝心急如焚。鉴于齿轮箱漏油较为严重的现状,他带领职工从组装工艺、箱体合口、内侧领圈、抱轴合口、材质等方面进行反复研究和探索,经过20多天的动态、静态观察和实验,终于找到了导致齿轮箱漏油的症结所在,随后,他带领工友们将原有的检修工艺进行了改进,对齿轮箱关键部位焊接加强板,有效地解决了齿轮箱泄露这一难题。
在基本攻克了齿轮箱漏油这个难题之后,高双宝又同伙计们致力于解决磨损、变形轴瓦再使用问题。在以往,只要是轴瓦变形,装不进模具,就宣布报废,而换一个新轴瓦就得浪费1700余元的材料费。他看在心里,疼上心头,经过试验、制作,再试验、再制作,同工友们终于研制成功了轴瓦校正器。该校正器试制成功,使一些轻微磨损或变形的轴瓦经过校正、挂瓦后完全可以重复使用,也使一批原来宣布报废的轴瓦起死还生。从1999年到现在,高双宝带领班组成员修复齿轮箱920多副、制动器1300多个、油压减震器860多个等等,实现修旧利废38.6余万元。
■李战辉