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兴化大化工污水处理设计量达标
本报讯 兴化集团是沿渭陕西省大型化工企业,担负着环保治理的社会责任。在大化工投产一年多的时间里,兴化从源头到末端全过程加大治污力度,投资数亿元资金采用先进工艺技术和装置,减少污染物的产生和排放,在污水处理达标的基础上,目前大化工污水处理已达到设计产量。
随着企业生产规模扩大,兴化环境保护同步升级,从生产源头的原料投入到末端产品包装,始终把环保工作当作首要任务,与安全管理并驾齐驱,同时管理,同时考核。一线生产车间以环保达标为已任,在各工序的环保参数对接上,要求上道工序必须为下道工序提供合格的环保参数,以保证每个生产链条上的环保达标。
大化工污水处理采用SBR工艺,生产污水和生活污水综合后,污水池排水应达到NH3-N∠25,COD∠300,出水量200t/h。该系统运行一年来,初期出水中的NH3-N和COD虽能达标,但处理水量大部分在120-160t/h之间,距达产尚有一定差距。同时,由于季节变换,造成大化工污水处理出现了来水量增大、水温增高、水质超标、微生物生长环境相应变化的现象,甚至有时只短短几天时间,事故水池满量,生产、生活水位居高不下,大化工污水处理系统受到了新的挑战。
为了尽快使污水处理接近和达到设计量,适应大化工生产的需要和国家的环保要求,兴化组织生产部、安环部、储运车间,从生产源头开始查来水情况,并逐个车间排查工艺。职能部门组成的检查组以召开现场会的形式,逐个分析并排查。尤其是担当污水处理重任的储运车间,主任和技术人员跟班作业,深入一线,坚守在污水处理岗位,六月份没有休息过一天。车间领导在此期间,总是把污水站作为每天现场走动管理的第一站,根据各项指标的细小变化,组织技术人员分析原因,采取措施,甚至在下班后,也不时打电话到岗位询问情况。污水站的操作人员更是尽心尽力,严格按工艺指标做好调整,发现异常情况及时报告,在按要求加强巡检之外,每天人工加纯碱、片碱1.5吨左右,并增加污水分析的频次,保证污水中微生物的生长环境处于最佳状态,确保总排各项指标符合排放标准。
兴化集团在环保治理工作中,严格执行GB-8978-1996二级标准和《渭河水系(陕西段)污水综合排放标准DB61-224-2006(二级)》标准,保证了污水处理的达产达标。
目前,经污水处理过后的水NH3-N∠15,COD∠100,PH为8左右,出水量达到200 t/h的设计量,有时优于设计指标。处理后的污水被中水站回收,经处理,作为循环水送往系统补水,污水处理真正达到了综合利用的目的。 (翟润生 刘振明)