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延安石油化工厂
小技改刨经济效益800万元
本报讯 今年以来,延安石油化工厂结合生产实际,立足坚持深挖节能潜力,不断摸索节能,对生产装置实施技改措施,不断优化生产工艺,促进了节能减排工作的顺利开展。
在实际生产中丙烯既作为该厂原料,又作为生产装置燃烧炉的燃料,剩余部分在火炬处燃烧。该厂60万吨/年气体分馏装置脱乙烷塔回流罐顶高压瓦斯气组分有碳二、丙烷和丙烯,其中丙烯含量约60%左右。技改前,该部分高压瓦斯气直接进入高压瓦斯气管网,部分作为120万吨/年连续重整装置燃烧炉的燃料,剩余部分在火炬燃烧,然而生产过程中不仅会造成丙烯组分的浪费,降低丙烯的收率,同时增加了火炬的处理负荷。面对诸类问题,该厂本着节能降耗、降本增效的原则,展开技术攻关,对实际问题进行缜密技术分析、严格论证,制订了有针对性的技改方案,即将气分装置脱乙烷塔顶高压瓦斯气引至柴油加氢装置吸收脱吸塔,将其中的碳三组分(丙烯和丙烷)吸收于液化气中,最终循环至气分装置作原料,从而实现丙烯的回收利用。
据该厂技术人员介绍,该技改项目于6月25日正式投用,回收高压瓦斯气中的丙烯气初见成效,140万吨/年柴油加氢装置液化气产品中丙烯含量由原来的0%增加至约3.0%(m/m),每天回收丙烯约3吨,预计每年可实现经济效益800万元左右,节能降耗成绩显著。 (李佳)